近日,云鋁海鑫鋁液鐵含量小于等于0.08%的槽臺(tái)率達(dá)到97.49%,對(duì)比2020年的56.91%,提高了40.58%,鋁液Al99.85%以上槽次百分比達(dá)98%,超過92.3%的標(biāo)桿值,每月可多產(chǎn)出高品質(zhì)鋁錠1萬余噸,全要素對(duì)標(biāo)再補(bǔ)一塊短板。
堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,在深化全要素對(duì)標(biāo)中,云鋁海鑫錨定目標(biāo),針對(duì)去年鋁液AL99.85槽次百分比低于標(biāo)桿值36個(gè)百分點(diǎn)這塊短板,云鋁海鑫不找客觀,立足內(nèi)部挖潛,認(rèn)真梳理影響鋁液質(zhì)量各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié),全方位查找原因,全流程優(yōu)化管理,緊盯降低鋁液鐵含量這個(gè)關(guān)鍵因素,制定有力有效措施,全面落實(shí)整改,全力減少進(jìn)入鋁液鐵含量,提升鋁液質(zhì)量。
改進(jìn)除鐵管理,加強(qiáng)源頭管控。云鋁海鑫對(duì)陽極組裝除鐵系統(tǒng)進(jìn)行改造,日均除鐵量增加到1500Kg,破碎塊料鐵含量從4000ppm以上降低至3000ppm以下;對(duì)破碎料中殘留的少量碎鐵,換極人員用磁力棒,進(jìn)行二次人工除鐵;加大換極時(shí)除鐵力度,新陽極在裝入前,換極人員用小錘敲除鋼爪上即將脫落的磷生鐵,從源頭上減少鐵雜質(zhì)進(jìn)入電解槽。
合理調(diào)控工藝,加強(qiáng)過程管理。對(duì)于下料點(diǎn)處陽極氧化易出現(xiàn)澆鑄鋼爪熔化鐵的問題,云鋁海鑫借鑒山西中潤用鐵耙推電解質(zhì)澆陽極的方法,采用擋板澆鑄,使下料點(diǎn)處陽極氧化鋼爪化鐵現(xiàn)象大大減少;保持工藝穩(wěn)定,減小電解槽波動(dòng),盡量避免因電壓擺調(diào)整陽極,嚴(yán)格控制電解質(zhì)水平,避免出現(xiàn)電解質(zhì)過高“翻墻化爪”的現(xiàn)象。
改進(jìn)工作方法,減少物料帶入。電解部每月不定期組織人員檢查清理地溝廢鐵,對(duì)地溝料雜質(zhì)進(jìn)行清理,減少地溝料的雜質(zhì);采用物理隔離法,將液體電解質(zhì)與極上含鐵量較高的破碎料隔離開來,減少破碎料進(jìn)入鋁液。
在全要素對(duì)標(biāo)的征程中,云鋁海鑫直面問題和挑戰(zhàn),強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板,不斷提升管理水平和發(fā)展質(zhì)量,爭創(chuàng)400kA行業(yè)標(biāo)桿。